第37卷第4期 化肥工业 2010年8月 可达99.7%以上。通过三级氨法尾气吸收处理 以估量的应用前景将显现出来,并在相关领域具 后,现场监测结果表明:排放尾气中的SO:体积分 有很大的应用潜力。 数降至10×10 以下(设计指标≤100×10 ), 目前,我国合成氨年产量已突破50 000 kt,供 S0 浓度低于40 mg/m ,SO2排放总量186 t/a, 应烟气脱硫的吸收液资源非常丰富 。此外,氨 COD排放总量11.2 t/a,硫酸雾排放总量6.2 t/a, 作为脱硫剂来自于化肥又回到化肥,对环境和国 氨排放总量4 t/a。尾气排放也同时达到了SO:排 民经济都不会造成负面影响。相反,因其回收了 放速率<25.8 kg/h、硫酸雾浓度<10 mg/m 和排 硫元素,符合我国农业生产对硫肥13益增长的需 放速率<0.86 kg/h的设计要求。 求,能产生积极的促进作用。对吸收SO 后的吸 GB 16297--1996中二级标准的SO2最高允 收液采用不同的处理方法,可回收生产不同的副 许排放浓度为960 mg/m。(体积分数0.033 6%), 产物,因此能大幅度降低运行成本。从实际运行 硫酸雾排放浓度为45 mg/m ,排气筒高度为80 m 效果看,其脱硫率可满足国家环保标准的要求,运 时的sO:排放速率为82.6 kg/h、硫酸雾排放速率 行费用低,因此是一项较适合我国国情的工业烟 为3.8 kg/h。因此,经氨法处理后的排放尾气中 气脱硫技术。 ・ 的SO 浓度、SO 排放速率、硫酸雾排放浓度等均 参考文献 低于GB 6297--1996中二级标准的要求,每年减 [1]葛能强,邵永春.湿式氨法脱硫工艺及应用[J].硫酸工业, 少SO,排放量为344 t。 2006,(6):10—15. [2] 易思红,田伟军.低浓度二氧化硫烟气脱硫技术进展[EB/ 5 结语 0L].(2008—10-06).http://www.1anbeng—pump.net. [3] 吴锐.NADS氨法脱硫工艺的可行性[J].电力科学与工程, 由于历史的原因,目前工业烟气脱硫技术仍 2008,24(5):12-l6. 以钙法为主,但其存在二次污染、投资较大、运行 [4] 葛郁真.两段氨吸法回收硫酸尾气s02副产固体亚硫酸铵 不经济等问题 。由于氨水与s0 反应速度比 [J].磷肥与复肥,2004,(3):50-52. [5] 田文泽.氨法回收硫酸尾气生产固体亚硫酸铵[J].无机盐 石灰石(或石灰)与SO,反应速度快得多,同时无 工业,2006,38(3):54-55. 需吸收剂再循环系统,因而装置系统比钙法小,占 [6] 张复加,王诚.氨法处理硫酸装置尾气生产亚铵的实践 地面积少;在生产运行中,不存在石灰石作为脱硫 [J].硫酸工业,2006,(4):47-49. 剂时的常见结垢和堵塞现象。当前国内氨法脱硫 [7]徐长香,傅国光.氨法烟气脱硫技术综述[EB/OL].(2005一 技术的发展,使氨法脱硫装置的投资已低于钙法, O3-10).http://www.ep.net.cn/cgi—bin/ut/topic. [8] 于建国,孙丰阎.应在化肥企业大力推广烟气氨法脱硫工艺 阻碍氨法脱硫技术的难点已被突破,其工艺技术 [J].现代化工,2006,25(8):1-4. 13趋完善。随着氨法脱硫技术业绩的增加,其难 (收稿日期2009-03-09) 内蒙古年产6O kt氯化钾项目投产 资为4 527.13万元。该项目将新建年产100 kt 利用废锰渣生产三元复混肥生产装置,并配套建 内蒙古自治区满洲里市聚恒经贸公司总投资 设2台直径分别为 3 200 mm和 2 000 mm的 3 470万元建设的年产60 kt氯化钾项目日前已建 二段式煤气发生炉。烘干废锰渣的尾气依次经过 成投产。该项目采用从俄罗斯进口的钾石盐作为 重力管式换热器、缓冲罐、水喷淋洗涤除尘处理 原料,加工生产氯化钾颗粒产品,全部用作农业肥 后,由2 000 mm高排气筒达标排放。废锰渣烘干 料。 和产品烘干尾气采用水喷淋洗涤处理,产生的洗 (川化集团有限责任公司 成都 涤废水主要含有锰渣和复混肥,经两级沉淀处理 610301 汪家铭) 后,清水回用于废气洗涤塔作喷淋水,部分作造粒 重庆昌农化肥有限公司建设废锰渣生产三 用水,不外排。该项目建设符合国家产业政策,实 元复混肥项目 现了循环经济,建成投产后具有良好的环保、社会 和经济效益。 重庆昌农化肥有限公司拟利用重庆嘉陵化学 (川化集团有限责任公司 成都 制品有限公司的废锰渣生产三元复混肥,项目投 610301 汪家铭) 17