151<<NeW Curiculrum Research i炎改善铸钢件金mg!lf!RI3-'3-工艺措施 ◇重庆市机械高级技工学校 包敏 摘要:淬火是将零件以一定速度加热到奥氏体区保温。然后以适宜速度冷却的热处理方 式。适宜的淬火加热时间可以显著改善金相组织。文章将讨论金相组织差的原因及所采 取的改善金相组织的工艺措施。 关键词:金相组织;淬火;加热时间;晶粒粗大;工艺措施 中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2013)20—0151—04 某企业在生产的zG25MnCrNiMo材质铸钢件的过程 中,出现了最终热处理后金相组织粗大.超出标准规 人交流淬火过程的具体情况。在2012年1~8月份, 600KW中温电阻炉淬火升温时间大多在7.5~8.5小时之 间,淬火保温时间5小时,加热温度一直采用890~ 910 ̄C。 定,出现不合格的情况。该零件淬火加热使用600KW 中温电阻炉进行,淬火冷却方式为水冷却。夏季时,通 过从该零件最终热处理后的金相组织检查发现:多个批 通过集中讨论,汇总多方意见,认为主要影响因素 次出现金相组织粗大,一次合格率大幅下降,较多铸件 是:加热速度过慢、淬火升温时间较长。加热温度一直 在变动,可先排除;过慢的加热速度与较长的升温时间 因金相组织不合格而重新热处理。铸件热处理质量水平 的下降,降低了铸件实物使用性能保证度,还因铸件返 工返修导致能源费用的加大和产品流转周期的延长,既 造成加热时形成的初始奥氏体晶核较大.加之在后续的 保温过程中继续长大,使最终完全奥氏体化后的晶粒粗 大,导致零件淬火后的马氏体晶粒粗大,回火后金相组 织检查不合格。 增加了生产成本,还降低了生产效率。 一、金相组织粗化的现状与原因分析 作为热处理专业教师.笔者与企业的工艺技术人员 联合.参与到企业对该铸件金相组织粗化问题的研讨 中。经汇总问题出现之前该零件的金相组织检查结果. 淬火时加热速度对奥氏体晶粒大小的影响是“双 向”的。这取决于随后的保温时间的长短。较快的加热 速度会形成较细的奥氏体初始晶粒,而且通常是加热速 度越快,奥氏体初始晶粒越细。但是,奥氏体初始晶粒 越细,在随后的保温过程中,其长大的倾向就越大,而 更容易形成粗晶。所以,可以采用较快的加热速度、较 短保温时间,得到较细的奥氏体晶粒.以改善铸件金相 计算得出金相组织一次合格率平均值为86.3%。校企双 方人员从理论的角度出发分析了金相组织粗化的影响因 素,决定先从加热速度、加热温度、加热时间三个方面 进行分析,通过收集原始记录、深人生产现场与生产工 计零件加工工艺,在现有的加工条件下能使加工精度最 大化;可缩短加工时间,提高生产效率,降低原材料的 报废,同时有效降低了工人的劳动强度。 参考文献: 【2]王志平.数控机床及应用【M】.北京:高等教育出版社,2002. 【3]宋放之.数控工艺培训教程【M】.北京:清华大学出版社,2003 [4]李华.机械制造技术(第二版)[M】.北京:高等教育出版社 [II李益民.数控加工中心[M].北京:化学工业出版社,1998 New Curriculum Research>>152 I产学研荟萃 组织粗化的问题。 二、金相组织粗化改善的工艺措施 (2)2012年11月8日到2012年12月9日,再次缩 短该铸件的淬火加热时间为:5小时升温到890~910 ̄C, 并缩短淬火保温时间到4小时。同时采取了辅助措施: 1.工艺设备及操作方法调整。 (1)缩短ZG25MnCrNiMo材质铸钢零件的淬火加热 在零件预正火时增加一台冷却风机来提高预正火冷却效 果,得到更细化的正火组织,为淬火做好组织准备;淬 时间,通过更改600KW中温电阻炉淬火加热时自动控 温仪表的淬火升温时间参数设置来实现。2012年9月2 日开始.由之前的7.5小时升温到890~910%调整为6 小时升温到890~910℃。经统计2012年9月2日到 2012年11月7日期问该铸件的金相组织结果.反映出 火前提前开启淬火冷却水循环降温系统,降低铸件淬火 入水水温到25℃以下,以此改善淬火冷却条件。 2.工艺措施设计。 (1)缩短淬火升温时间工艺措施的实施情况,如表 1 金相组织粗化的炉次有所减少。 表1 实施时间及 部分批次情况 活动前:2012—9—2前 RT120817 自动控温仪表的 淬火升温时间设置 淬火升温 实际时间 金相组织 (1-7级合格) 力学性能 102—655 10级 合格 102—652 101-732 7小时50分 6级 10级 合格 合格 101-739 RT120831 7级 合格 102-664 102—668 102—667 RT120835 75小时 .7小时45分 6级 10级 10级 合格 合格 合格 1O1-763 7级 合格 101-770 101-772 102—682 8小时40分 7级 7级 3级 合格 合格 合格 活动第一阶段: 2012-9-2至11—8 经讨论.调整为6 RT120908 1O2—678 小时。实施约一 周后.粗略统计 10级 合格 102—681 102—615 实施的结果.显 示金相组织一次 7小时15分 10级 3级 合格 不合格 101-773 1O1-723 101-789 RT120926 合格率得到较大 提高,小组决定 继续按此工艺执 6级 6级 3级 合格 合格 合格 行.密切观察实 施结果。 7小时40分 6级 5级 3级 合格 合格 合格 101742 101-709 1 53<<New Curriculum Research 续表 实施时间及 部分批次情况 1O1--744 自动控温仪表的 淬火升温时间设置 淬火升温 实际时间 金相组织 (1 ̄7级合格) 力学性能 101--751 9级 合格 102—626 RT121015 3级 不合格 1O1--888 101--893 RT121020 6小时40分 3级 10级 不合格 合格 101-848 1O1-865 101-851 7级 3级 7小时20分 3级 合格 合格 合格 101-864 1O2—758 102—756 102—757 RT121 102 3级 3级 10级 1O级 合格 合格 合格 合格 101-991 7级 合格 102—850 101-988 6小时45分 7级 7级 合格 合格 101-990 RT121 109 7级 合格 102—793 101-824 101-762 101-770 9小时45分(中 途电阻炉因故障 修理35分) 10级 6级‘ 7级 3级 合格 合格 合格 合格 活动第二阶段: 2012-11—8至12-9 RT121111 101—1004 101—1013 7级 7级 合格 合格 6小时25分 102—868 102—857 102—855 小组总结了第一阶 段的实施结果.认 为可调整为5小时. 7级 7级 7级 合格 合格 合格 RT121206 争取继续提高金相 101——1053 102—901 102—792 101-977 RT121209 组织一次合格率。 6小时 9级 7级 3级 5级 合格 合格 不合格 合格 102—813 101——1065 5小时40分 7级 6级 合格 合格 New Curriculum Research>>1 54 产学研荟萃 (2)统计600KW中温电阻炉淬火升温时间在活动各阶段的分布范围,如表2。 表2 实施时间 活动前:2012年9月2日前 活动第一阶段: 2012-9-2至11—7 自动控温仪表的 淬火升温时间设置 7.5小时 6小时 淬火升温实际时间范围 (因设备故障导致的延时除外) 7.5小时~8.5小时 6.3小时~7.8小时 活动第二阶段: 2012-11—8至12-9 5小时 5.5小时~6.5小时 从实施情况和统计结果可知。通过优化淬火加热时 间.使实际淬火升温时间由7.5小时~8.5小时降低到 5.5小时~6.5小时,铸件的淬火升温速度大幅提升。 (3)通过缩短淬火升温时间工艺措施的实施,从 2012年9月2日到12月8日.共热处理620炉.金相 组织一次合格率得到较大提升.如表3。 表3 实施时间 活动前:2012年9月2日前 活动第一阶段: 热处理炉次 633炉 金相组织一次合格率 86.3% 力学性能一次合格率 89.57% 452炉 91.15% 90.49% 2012年9月2日~11月8日 活动第二阶段: 2012年11月8日~12月9日 160炉 93.75% 91.25% 三、改善金相组织粗化现象。提高生产效益 采用缩短淬火加热时间的方式.降低了淬火加热 产品热处理电能消耗,提高了生产效率和金相组织一 次合格率。返工返修产品的减少,热处理成本的降 低.带来的是产品利润的增加。经测算经济效益如表 4。 时奥氏体晶粒粗化倾向,铸件的金相组织一次合格率 较大提高,淬火加热时间缩短至两三个小时,降低了 表4 活动第一阶段降低的返工返修费用(按5个不合格炉次组成一个热处理 批次估算): (91.15%一86.3%)x452炉÷5炉/ ̄x5480,'-L/ ̄=24026元 金相组织一次合 格率提高的效益 37090元 活动第二阶段降低的返工返修费用: (93.75%一86.3%)x160炉÷5炉/ 批 ̄5480元/ ̄=13064元 12.9 ̄1.31(93.95%-86.3%)x215炉 5炉/批x5480元/批=18026元 淬火加热时 间缩短的效益 根据9、10月600KW中温电阻炉总的电耗估算活动第一阶段节约能源 费用约: [95835元+37批一(123024元+124908元)+111批]xll1 50016元 批=39516元 (与8月份能源费 用比较) 根据11月600KW中温电阻炉的电耗估算活动第二阶段节约能源费用 约: (95835+37 ̄-98258元÷42批)x42批=10500元 对淬火加热时间加以控制能显著改善金相组织的粗大现 参考文献: 象,不仅使铸件热处理质量得以保证,而且实现了较大经济效 益.这种方法也可以应用于其他铸钢件的调质金相组织。 [ilia,家篪.钢铁热处理【M】.北京:机械工业出版社,1997 【2]GJB509A一1995热处理工艺质量控制要求【z】.